)
来源:仪征发布
降本增效是企业提高生产力的重要途径之一。作为扬州新联汽车零部件有限公司车间主任的汤曦文,多年来一直扎根生产一线,提出200多条技改建议,为公司节约50多万元生产成本,以实际行动谱写了一曲奋斗之歌。
每天上午上班前,汤曦文都要与同事们一道,将当天的生产任务进行分解,同时,对生产中的技术要点进行提示。这样的晨会汤曦文已坚持了十多年。得益于此,他凭借着自己对一线生产的了解,多次解决了生产过程中存在的资源浪费、工序冗长等问题,将产能提升了13%。2016年,公司生产线进行了自动化改造。面对改造中出现的种种问题,汤曦雯和他的工作团队秉持着虚心学习的态度,不断汲取先进工厂的工作经验,通过改善人机工程,平衡岗位时间,顺利帮助公司完成过渡。
新联汽车零部件有限公司车间主任 汤曦文:前后大概经历的一年多吧 ,我们才算初步的掌控了这方面的技术,融入到我们自己企业生产当中,保证了我们自己的产品质量和生产效率。
(相关资料图)
“成本改善往往存在于人们习以为常的事务里。”是汤曦雯一直挂在嘴边的话,也是他带领团队一直在做的事情。在提升产能之余,汤曦雯将生产所需辅料、工具进行分析,制定了百台消耗标准,并将成本分解下放至班组,由各班组进行管控,消除了使用上的浪费。同时,他还推动进口辅料工具国产化,降低企业生产成本。
新联汽车零部件有限公司车间主任 汤曦文:我们正常在用的一个拉铆枪,寻找了很多可替代的国产化产品,大概找了有七八种,然后回来之后做实验,一种一种去尝试,最后选定了大概在1200块左右的替代品, 只有原先的1/10成本。
扬州新联汽车零部件有限公司副总经理 赵伟强:我们公司汤曦雯同志在平常工作中勤勤恳恳,为我们公司创造了很多效益,也为公司节约了很多制造成本,累计金额达到将50万左右。
END
融媒体记者:万言
编辑:思涵
审核:徐昊晨
监审:王良生
标签: